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品牌: 天環(huán)凈化設備
尺寸: 可加工定制
作用: 水凈化
單價(jià): 38000.00元/件
發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 全國
有效期至: 長(cháng)期有效
發(fā)布時(shí)間: 2023-11-24 05:09
最后更新: 2023-11-24 05:09
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環(huán)化工序進(jìn)料DCH溶液中DCH組分有兩種同分異構體,其中αα’-DCH占比33%,αβ-DCH占比67%。αα’-DCH在30℃左右反應轉化率已達50%,αβ-DCH則在50℃左右的轉化率才20%左右,當反應溫度達到100℃時(shí),αβ-DCH的反應速度接近αα’-DCH的反應速度。實(shí)驗證明,當預熱溫度控制在70℃時(shí),預混合器中的DCH反應率可達50%,副產(chǎn)甘油含量少,環(huán)化塔餾出液中αα’-DCH含量低,這表明在此溫度下αα’-DCH幾乎全部在預混合器進(jìn)行了環(huán)化反應。再提高預熱溫度,αβ-DCH轉化率升高,進(jìn)塔前的混合液中ECH濃度過(guò)高從而副反應增多,環(huán)化廢水COD值升高。結合該公司ECH裝置設計預熱溫度控制范圍,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐摸索,環(huán)化工序進(jìn)料預熱溫度控制在70~75℃時(shí),副反應相對少,環(huán)化下水COD值較低。

  2.環(huán)化堿倍率

  環(huán)化堿倍率是環(huán)化工序進(jìn)料中n[Ca(OH)2]:{n[DCH]+n[HCl]}。由于環(huán)化工序進(jìn)料DCH溶液為DCH和HCl混合水溶液,中和反應優(yōu)先于環(huán)化反應,要使DCH完全轉化必須保持堿過(guò)量。堿倍率不宜過(guò)高,根據反應(3)可知堿濃度過(guò)高會(huì )促進(jìn)水解反應進(jìn)行,堿倍率也不能過(guò)低,試驗證明,如果堿倍率小于1.1,環(huán)化塔頂ECH和DCH的餾出物急劇降低,考慮到石灰乳質(zhì)量的差異,堿倍率一般控制在1.1~1.2之間。實(shí)際生產(chǎn)中堿倍率僅作為一個(gè)參考值,主要通過(guò)調節塔釜PH值來(lái)控制殘余堿的濃度。結合該公司ECH裝置的工藝設計和所用石灰乳質(zhì)量狀況,通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐摸索,塔釜PH值控制在10.5~11.2,環(huán)化廢水COD值較低。

  3.環(huán)化溫度

  環(huán)化反應混合液從塔頂進(jìn)入環(huán)化塔后,在塔內由上而下隨著(zhù)反應進(jìn)行溫度逐步升高,αβ-DCH逐步轉化完全。由于在溫度較高的情況下,ECH在水中的溶解度增大,副反應更易進(jìn)行,必須選擇適當的反應溫度。本裝置精餾工序具備二氯丙醇回收系統,而副反應會(huì )造成收率的降低和環(huán)化廢水COD的升高,優(yōu)先考慮如何減少副反應,即適當降低環(huán)化塔溫度。生產(chǎn)實(shí)踐中,降低塔釜溫度主要通過(guò)調整汽提蒸汽量來(lái)實(shí)現,而減少蒸汽用量會(huì )降低ECH汽提速度造成副反應增加。經(jīng)過(guò)指標調控和實(shí)踐摸索,該公司ECH裝置環(huán)化塔釜溫控制在94~97℃時(shí),環(huán)化廢水COD較低。

  4.蒸汽倍率

  環(huán)化蒸汽倍率是加入環(huán)化塔的蒸汽量與進(jìn)入預混合器DCH溶液加環(huán)化堿液量之比。因ECH與水混合可形成沸點(diǎn)為88℃的共沸物,采用蒸汽汽提法將環(huán)化塔內的ECH迅速蒸餾出,可減少副反應發(fā)生。工序負荷穩定時(shí),ECH汽提出的速度主要取決于通入環(huán)化塔的蒸汽量,蒸汽倍率低,即加入環(huán)化塔的蒸汽量少,反應生成的ECH不能及時(shí)蒸出,副反應增多,環(huán)化廢水COD值高。當通入的蒸汽量過(guò)大又會(huì )由于αβ-DCH的餾出量增加,降低粗ECH的濃度,增加了回收DCH和精餾ECH的能耗,提高了外排廢水量和溫度,生產(chǎn)實(shí)踐中必須選擇適當的蒸汽倍率。實(shí)驗證明,在滿(mǎn)負荷情況下,蒸汽倍率控制在0.115左右ECH達到高收率,在低負荷情況下應適當提高蒸汽倍率,縮短ECH在塔內的停留時(shí)間,減少副反應發(fā)生,提高反應收率,降低環(huán)化廢水COD值。結合該公司ECH裝置設計蒸汽用量、蒸汽質(zhì)量和塔釜溫度調優(yōu),蒸汽倍率控制在0.115~0.12較合適。

  四、工藝優(yōu)化效果

  采用優(yōu)化后的工藝指標操作,二氯丙醇預熱溫度控制在70~75℃,塔釜環(huán)化下水PH值控制在10.5~11.2,環(huán)化塔釜溫控制在94~97℃,蒸汽倍率控制在0.115~0.12,減少了副反應,環(huán)化反應廢水COD均值降低300mg/L。裝置滿(mǎn)負荷生產(chǎn),環(huán)化廢水排放按150~170m3/h計算,每小時(shí)可減少COD排放量0.3*(150~170)=45~51kg,一年按8000h生產(chǎn)時(shí)間計,一年可減少COD排放量(45~51)*8000/1000=360~408t。通過(guò)優(yōu)化環(huán)化工藝控制和結合生產(chǎn)實(shí)踐,降低了環(huán)化下水COD值,減少排污量提高其可生化性,創(chuàng )造了良好環(huán)境效益。


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